目前抽油机光杆与井口之间的密封采用常规式O型胶皮盘根,部分井的盘根磨损严重,更换频繁,不仅使井口设备脏,而且还浪费了材料,直接影响生产管理水平的提高。为此,对盘根磨损的情况进行了调查统计,对磨损原因进行了分析,并采取了相应措施。
一、单井盘根更换数量的调查
从统计中分析,从08年1月到09年3月共更换盘根1744个,平均每月达109个,日均3-4个。从单井来看,多的达到467个,其次是LT-9、LT-13、LT-7bis和LT-1井。从时间上看,08年1、2、3、10、11、12月及09年1月、2月较多。
二、盘根严重磨损原因分析
通过对盘根严重磨损、更换频繁井的现场调查,结合单井产量进行分析,有如下原因导致其磨损严重:
1、 部分井供液能力差,单井产量低,光杆上下运动时,没有足够的原油起润滑作用,光杆和盘根之间干磨,盘根损坏加剧。
2、 驴头、光杆和井口不对中,不在一直线上,抽油机光杆偏向一侧,运行时偏磨。
3、 井口偏斜,光杆和盘根偏磨。
4、 光杆腐蚀,表面有坑槽。
5、 作业或其他操作时,用管钳等用管钳等咬合光杆,形成毛刺使光杆表面不平。
6、 加盘根的操作方法不对,盘根加的过多、拧的过紧易于发热。
7、 环境的影响,沙尘进入光杆和盘根之间的缝隙,加之高温气候,加快了磨损。
8、 不及时加盘根。
三、采取的措施
1、针对以上原因,采取相应措施,使盘根磨损有所减缓。
2、针对供液能力差导致磨损严重的情况,一方面,可采取间抽生产,调小冲饮的办法,缓解盘根磨损,这一措施正在进行。如LT-1、LT-3、LT-7bis、LT-10、LT-11等。另一方面,在加盘根时,应在每个盘根上抹专用润滑脂,加完后,在光杆冲程段表面也要抹专用润滑脂。
对于不对中的井,采取调驴头,调中轴顶丝的办法。
3、炼厂停产设备检修的机会,目前0tra油田的井已经调完。
4、对于井口偏的井,采取加旧皮带,用起子砸紧,使间隙大的一侧皮带盘根稍多。如LT-1。
5、对于光杆腐蚀或有毛刺的,须更换光杆,如-Sbaa-1已经换完。
6、正确操作方法,不能加的太松或太紧,更不能用管钳等咬合光杆。
7、事实上,有的井盘根磨损严重,往往不只是一种原因造成,有的是各种原因综合影响的结果。通过这段时间的认真调查、综合分析,找原因,上措施,见到了一定的效果,使用盘根数量比以前少了,井口的跑、冒、滴、漏有所减缓。
四、下步工作
1、对供液能力不足的井,调小冲饮。因维修部门人员前期工作主要针对设备检修,作业队也主要配合压力测试,虽然调冲饮方案早已制定,但迄今还没实施。
2、对部分供液能力严重不足的井,制定合理间开制度,实行间抽生产。
3、对市场进行调研,采用先进的盘根盒等密封装置。
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